創(chuàng)新工藝不增加設(shè)備配置,在支托焊接和工字鋼安裝、鋼筋綁扎、混凝土澆筑等方面耗時及用工基本一致。一個低潮位可作業(yè)時間約6小時,以4個橋梁模板樁帽為一個施工單元,創(chuàng)新工藝和常規(guī)施工工藝不同工效及作業(yè)歷時分析比較如下:
常規(guī)施工工藝每一單元工時為264.5人*小時),創(chuàng)新工藝每一單元工時為147.5(人*小時),工效提高(264.5-143.5)/264.5=45 %,節(jié)約人工成本45%。
工字鋼支撐梁、橋梁模板底模、施工平臺安裝為關(guān)鍵工作。常規(guī)施工工藝需歷時2個低潮位,創(chuàng)新工藝僅需歷時1個低潮位,即每一施工單元可節(jié)省1天工期。本次研究的工程共44個單元,采用創(chuàng)新工藝可節(jié)約工期44天。
常規(guī)施工工藝橋梁模板底模及工字鋼拆除需歷時2個低潮位,因此周轉(zhuǎn)效率低,需配備6套橋梁模板底模方能滿足流水施工需要。加上周轉(zhuǎn)損耗,共需配備9套橋梁模板底模,且回收價值低。采用創(chuàng)新工藝僅需1個低潮位,鋼橋梁模板底模僅需3套即可滿足流水施工需要,完工后,鋼橋梁模板底模有較高的回收價值,總成本比常規(guī)施工工藝低。
綜上,采用創(chuàng)新工藝節(jié)約人工成本45 %、節(jié)約工期44天、安全風險低。另外,鋼材可回收再利用,節(jié)約資源,做到安全、高效、綠色環(huán)保施工。為平安工地的打造及百年品質(zhì)工程的創(chuàng)建奠定了堅實的基礎(chǔ)。
碼頭平臺橋梁模板樁帽的施工效率、精度對碼頭整體施工進度、外觀質(zhì)量影響巨大。本文介紹了在高樁碼頭橋梁模板樁帽底高程較低,需趁低潮位施工,作業(yè)時間短等制約因素對橋梁模板樁帽施工產(chǎn)生的不良影響環(huán)境下,橋梁模板樁帽施工的創(chuàng)新工藝方法。橋梁模板樁帽施工采用了矩形砂箱支托、鋼橋梁模板底模固定、采用2片L形鋼側(cè)模以及橋梁模板樁帽四角采用圓弧過渡的技術(shù)創(chuàng)新,使得橋梁模板樁帽施工質(zhì)量穩(wěn)定受控,符合設(shè)計規(guī)范要求,具有較好的成效。本項目橋梁模板樁帽施工過程,綜合了各項優(yōu)點、優(yōu)化工藝,解決了現(xiàn)場施工問題,可推廣至同類型高樁碼頭。http://www.xajhaf.com/